



项目概况
服务对象:德阳某大型制造工厂食堂(服务员工 3000 余人,3个烹饪区)
服务时间:2025 年 12 月 19 日(工厂停产检修窗口期,12:00 - 次日 8:00,16 小时高效完工)
服务内容:6 组并联大型油烟机整机拆解清洗、超长油烟管道(总长 68 米,含 5 处垂直立管)深度除垢、烟道防火分隔系统清洁、油烟净化器集群养护消毒、整机系统联动调试
客户痛点:日均供餐 6000 余份,油烟产生量巨大,管道内壁油垢厚度达 10-12mm,排烟效率衰减 50%;高温环境下油垢自燃风险突出,消防巡检要求限期整改;食材储存区受油烟污染,卫生达标压力大;设备长期高负荷运行,能耗较初期增加 30%,运营成本上升
施工标准与核心流程
一、前期准备阶段
安全防护:执行工厂级安全管理规范,全员持双证(安全操作证 + 健康证)上岗,分区断电并悬挂警示标识,铺设工业级防污防护垫,对食材储存间、餐具消毒区进行全封闭密封覆盖,避免交叉污染
现场勘测:采用工业内窥镜 + 激光测距仪组合勘测,绘制烟道三维结构与油垢分布图谱,重点标记垂直立管底部、管道三通接口等 6 处重度积油区,结合工厂停产窗口期制定 “分区同步作业 + 高效攻坚” 方案
工具筹备:配备工业级食品级除油剂、高压清洗机组(压力达 35MPa)、管道疏通机器人、静音负压吸尘设备、防静电拆卸工具组、耐高温消毒喷雾机等专业器材
二、精细化清洗实施
大型油烟机集群拆解清洗
按编号分组拆卸 6 组油烟机的滤网、风轮、导油系统、电机腔体等 16 个核心部件,详细记录安装位置与连接顺序,确保复原精准度 100%
采用 “高温高压射流 + 超声震荡” 复合工艺,针对风轮叶片顽固油垢,先以 120℃高温蒸汽软化,再用 50kHz 超声震荡剥离,最后用高压水枪多角度冲洗,确保无残留
电机系统专项养护:清洁电机轴承并加注工业级耐高温润滑油,更换老化密封组件,进行绝缘性与负载稳定性测试,避免高负荷运行故障
部件自然风干后涂抹防锈保护剂,逐一复位并紧固连接件,进行单机组与集群联动试运行检测
超长油烟管道深度攻坚
采用 “分段并行清洗 + 垂直立管专项处理” 作业模式,将 68 米烟道划分为 8 个作业段,同步开展清洗,提升效率
120℃高压蒸汽(压力 35MPa)冲刷管道内壁,配合机械刮除工具清除结块油垢,同步开启负压吸尘系统收集油污残渣,避免二次污染
重点清洁烟道防火阀、止回阀及防火分隔设施,去除油垢堆积导致的启闭卡顿,测试阀门灵敏度,确保火灾时 2.5 秒内自动闭合
检查管道接缝处与法兰接口密封情况,对轻微渗漏部位进行补封处理,确保烟道密闭性,降低排烟阻力
烟道系统消毒养护
均匀喷洒食品级过氧化氢消毒液,覆盖油烟机腔体、管道内壁及净化器滤网,静置 40 分钟彻底杀灭细菌、霉菌,杀菌率达 99.99%
对烟道内壁及油烟机风轮涂抹工业级纳米防粘油保护剂,形成致密防护薄膜,延长清洁周期至 6 个月
综合性能测试:检测排烟风速、运行噪音、净化效率、能耗等 10 项核心指标,确保符合工厂食堂高负荷运营标准
三、施工成果量化
油烟机集群清洁度达 99.9%,单组运行噪音从 82dB 降至 52dB,震动现象完全消除,集群排烟风速提升 70%
油烟管道内壁油垢彻底清除,排烟阻力下降 75%,厨房油烟净化效率达 98.5%,无油烟滞留现象
消防安全隐患全面整改,各项指标符合《工业企业消防安全管理规定》,顺利通过消防复检
设备能耗降低 30%,预计年节省电费支出约 3.8 万元,油烟机及管道使用寿命延长 7-9 年
客户真实评价
我们工厂食堂服务 3000 余名员工,24 小时高负荷运行,油烟系统清洗难度大,且只能在停产检修的 16 小时内完成,对效率和质量要求极高。之前合作的机构要么清洁不彻底,要么施工超时影响复工,一直很困扰。
贵公司的服务完全超出预期:团队提前制定详尽的分区作业方案,15 名师傅分工明确、协同高效,全程严格遵守工厂安全管理规定,操作规范有序。拆卸部件时细心标记,清洗过程中安全防护到位,现场整洁无油污残留,16 小时圆满完成所有清洗任务,完全不影响工厂复工。
清洗效果立竿见影:现在 6 个灶台同时爆炒,油烟能快速排出,厨房环境清爽了很多,厨师们反馈工作效率都提高了;油烟机运行安静无震动,能耗下降效果显著,长期下来能节省不少运营成本。消防和食品安全检测均一次性通过,为员工用餐安全提供了坚实保障。已经将贵公司纳入年度核心服务商,后续集团旗下其他工厂也会优先合作,